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北营焦化厂运焦皮带转运站除尘器的改造及应用

放大字体  缩小字体 时间:2018-03-14  来源:中国炼铁网  浏览:1266
核心提示:摘要:运焦皮带转运站除尘器在使用中存在气包经常开裂,计划停产时粉尘外溢严重等情况,必须进行改造,本文介绍了气包开裂、粉尘
摘要:运焦皮带转运站除尘器在使用中存在气包经常开裂,计划停产时粉尘外溢严重等情况,必须进行改造,本文介绍了气包开裂、粉尘外溢的原因、改造方案及改造后实施的效果,值得推广。

1引言

焦化厂运焦皮带在转运过程中产生大量粉尘。运焦皮带转运站除尘器是将含尘气体经过吸入式风机由除尘器入口进入滤袋室,通过滤袋进行过滤,净化后气体进入滤袋内部,通过滤袋上口进入净气室内,由风机排出口排出室外。随着过滤时间的增加,滤袋表面黏附的粉尘不断增加。再利用惰性气体进行定时脉冲反吹,将布袋上的粉尘吹离布袋,粉尘在重力的作用下落至灰斗,由定期开关的排灰阀排到刮板上,再由刮板输送入灰罐内。

气包是在电磁脉冲阀的作用下,由储气罐中的压缩气体通过气包释放到除尘箱体内,形成喷吹。在整个过程中起到过渡作用,属于袋式除尘器必不可少的配件。气包是过渡储气罐,要求严密不漏气,气包压力一般要维持在0.38-0.45MPa,以确保反吹效果。气包一般与6或12根反吹管通过脉冲阀连接,由程序控制气包上部脉冲阀上的电磁阀,通过电磁阀的定时得电来控制脉冲阀膜片开启,起到反吹的效果。

北营焦化厂一区的运焦皮带转运站除尘器为3仓除尘器,单仓由6根反吹管与气包相联通。在生产时存在气包的焊口经常开裂现象,计划停产时粉尘外溢严重等情况,必须进行改造,本文介绍了气包开裂的原因及改造方案及改造后实施的效果。

2气包开裂的原因及危害

2.1气包开裂的原因分析

a、在设计时,将该除尘器的气包设计为长方体结构。压缩的惰性气体在其内部,对长方体给予持续性的压力,因长方体的结构原因,造成长方箱体因各处应力不均,局部持续受到较强的压力,尤其对应力不足的焊缝影响更大,因此焊缝处极易开裂。

b、运焦皮带转运站除尘器为脉冲式袋式除尘器。在对布袋进行反吹时,气包内压力在不断进行高低变化,长方体结构的金属箱体外壳所承受的应力在不断的高低变化。在脉冲期间,长方体长向上的焊缝应变变化最大,长时间造成焊接处金属撕裂。

2.2气包开裂的危害

A、增加能源消耗。该除尘器使用氮气进行脉冲反吹,在箱体开裂后,大量氮气直接排放到大气中,造成了能源的极大浪费。

B、增加了除尘器检查的安全风险。因氮气为惰性气体,即使在大气中,大量气体聚积时还是可能对人造成伤害,因此在人员对除尘器进行检查时若发生气包开裂的现象就增加了人员在检查时的安全风险。

C、增加环保压力。气包开裂必须在停氮气的情况下进行维护。在维修期间,布袋不脉冲反吹,造成除尘效果不好,存在皮带粉尘外溢的可能性,增加环保压力

D、增加人力、物力消耗。气包开裂后,维修人员必须组织人员进行焊补造成人力、物力的浪费。

3计划停产时焦粉外溢严重的原因分析

(1)除尘器设计的脉冲反吹形式为在线反吹。

(2)反吹时由于风机吸力的影响抵消了一部分反吹的力量,造成布袋上积灰没有完全被吹落。

(3)风机运行期间,除尘器仓体内始终负压。反吹过程中吹落的积灰有一大部分随吸力方向继续吸附在布袋上,循环进行导致附着力与吸力达到平衡点,此时布袋上方已经灌满了积灰。

(4)在故障停除尘或计划检修停除尘时,因风机停转,附着在布袋上的积灰没有了吸力的支撑,在重力的作用下,全部落下。因积灰是细度极小,造成积灰严重外溢。

4除尘器的改造

运焦皮带转运站除尘器存在的气包开裂、计划停机或故障停机时运焦粉尘外溢严重的情况,必须进行改造。气包开裂改造方向为气包的结构;由于焦化粉尘很细、很轻,不离线是很难将布袋上的粉尘清理下来,因此粉尘外溢的改造方向是改为在线脉冲反吹。

4.1针对气包开裂的改造方案

a、针对长方体结构气包的弊端,决定改为圆柱体结构。圆柱该材质为∮375无缝钢管,长1600mm,壁厚8mm,材质为Q235-B。

b、将反吹管进行固定,确保其原来的位置及垂直度。

c、拆下脉冲阀,将长方体气包整体切割。

d、除尘器箱体顶部及与反吹管交接处进行严密焊接,确保焊接质量。

e、圆柱体气包两端密封,上下按反吹管距离进行割孔。

f、用水平仪测量脉冲膜片底座后对气包的上孔、下孔进行焊接作业。必须保证质量确保焊接强度。

g、安装脉冲阀、电磁头。

4.2针对计划停机或故障停机时焦粉外溢的改造方案

a、将原安装在除尘器出口的常开翻板阀调灵活。

b、在翻板阀上部安装电动液压缸推杆为翻板推动力。

c、调整好开关限位,将电动液压推杆与除尘器出口翻板进行连接。

d、手动、电动调试离线阀、确保开关灵活、到位。

e、增加离线阀PLC程序、及相关参数设定,实现离线阀、脉冲阀等的自动化操作。

4.3相关数据参数设定

a、关闭离线阀3秒后,1#脉冲阀开始动作;

b、脉冲阀动作时间:0.5秒;

c、脉冲阀间隔时间:3秒;

d、6#脉冲阀动作8秒后,离线阀打开;

e、该仓离线阀打开10秒后,关闭下一仓离线阀开始下一仓反吹。

f、如果反吹过程中压力损失超过30%,可适当增加脉冲阀间隔时间1-2秒。

4.4改造中的安全注意事项

a、气包改造进行焊接作业时必须在布袋上方铺设防火布进行遮挡,确保火花不进入布袋造成火灾。

b、改造过程中必须停氮气作业,氮气阀门后堵盲板,确保作业人员安全。

5除尘器改造后实施效果

改造后,经过一段时间的使用,气包无漏风现象;在计划停机及故障停机时无积灰外溢情况发生。具有实际的可操作性,值得推广。
 
关键词: 除尘器

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